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[讨论] 设计的累死CNC编程

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1
发表于 2008-8-22 23:33:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
设计的没有考虑加工误差与热处理的变形
只好亡羊补牢,用CNC加工处理后的去屑孔776个
加工扩大D2.4MM的孔到D5MM,孔深18MM,
用钻法由于孔偏心,二、三个孔就断掉刀具,另外
处理的材料很硬HRC58左右,且不均匀。用两刃钨
钢刀当钻头,只能钻11MM深。然后用D4的钨钢刀
螺旋铣深到18MM,做五、六个孔就要检查刀具。
累得三天三夜没停过手。
真它妈的公司不让电火花打孔。



[ 本帖最后由 LCMANG 于 2008-8-22 23:37 编辑 ]

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发表于 2008-9-2 21:30:46 | 只看该作者
屁屁偶是20个一组,只要问题是淬火不均匀,接近底部时断刀试过几次,另外F慢百分之六十才不断刀做了256个。用两刃钨钢刀当钻头最理想,速度快很多,但不要一次钻到底。
23
发表于 2008-9-1 08:49:14 | 只看该作者
Uuu全部锣.30个一组.4MM刀一刀5丝.锣完30个磨刀继续.最后用新刀修到位
22
发表于 2008-8-31 22:22:41 | 只看该作者
干脆再退火啦。这样东东搞死人的。04年我也试过一次,欲器无泪啊
21
发表于 2008-8-30 12:12:53 | 只看该作者
20
发表于 2008-8-30 00:06:55 | 只看该作者
原帖由 ficce 于 2008-8-27 23:40 发表
总比你做几个就拆下来要看刀具要好吧!那样真的很辛苦的!

辛苦也要顶硬上啊,功夫是捱出来的。想当年偶学MC全无资料全是几个师弟
合作集各人之力量才有今天。学嘢,要团结,要有恒心,要有钻劲。更要虚心!
不怕苦才OK唉!
19
发表于 2008-8-27 23:40:38 | 只看该作者
总比你做几个就拆下来要看刀具要好吧!那样真的很辛苦的!
18
发表于 2008-8-27 21:40:54 | 只看该作者
原帖由 ficce 于 2008-8-27 00:43 发表
下次还做这样的,就叫你老大买专锣淬火料的,也是一样!那样子上面的会心疼嘛!其实你可以尝试把下刀量还给小点,0.01MM,锣5个丝,刀会抖吧!进给给快点,那样子就不用看啦!锣个几十个在看!又不能怨你!还请赐教。 ...

进给比编程F慢百分之六十才不断刀啊兄弟。真有你的!
磨刀的功夫偶真的用不出手唉!
17
发表于 2008-8-27 21:31:12 | 只看该作者
原帖由 lihaibin360 于 2008-8-27 01:43 发表
你先钻孔再去淬火吗

你知道淬火后变形量是多少吗?对角线达到差不多3MM。设计的绝巅聪明,
七百多个孔有一支冲针断了要停工修多长时间,而且是连冲模。现在在冲床
上只做了二百件左右就要修六小时,这样简单的问题你都不知吗?
不是这个料就不要抄了别人的饭碗。
16
发表于 2008-8-27 09:01:57 | 只看该作者
干脆外发加了
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