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pc料,打螺丝后爆孔!

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发表于 2005-10-17 10:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式

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产品出货三个月了,现在客户投诉说发现有零件螺丝孔爆裂的现象。

该零件螺丝孔1.5,用1.8的自攻牙螺丝。用料PC
原始设计定的是1.6的孔(柱位外径4.0),结果容易滑牙,后改到1.5。做板时都没发现
有爆孔现象,现在出货后出现问题,疑为啤货时水口料添入过多。

请教大家有什么好建议。

Best regards
tyb
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50
发表于 2005-10-23 17:12:38 | 只看该作者
原帖由 djYang 于 2005-10-22 16:31 发表
楼主现在这个问题解决了吗?


试过孔改到1.6还是有爆孔现象。
后来改了水口位,模具加排气,注塑严格按要求操作(烘料120度,4小时,注塑温度降低),注塑后胶件回火处理,后测试无问题,希望以后都没问题。
49
发表于 2005-10-23 17:08:01 | 只看该作者
原帖由 spencer.shen 于 2005-10-21 15:05 发表
可否试验一下:
放入80~100度热水中泡1小时,自然冷却后打螺丝。(改善应力)

螺丝爆裂的原因:
1.材料问题
2.电批扭力过大
3.孔径小
4.注塑条件
5.孔结构 (孔最好加倒角或圆角)
6.壁厚太薄

你的情况 ...


PC料不同尼龙,加水煲后为引起PC降解而降低塑胶性能。
48
发表于 2005-10-23 11:57:26 | 只看该作者
我用的PC+ABS 也出现了楼主所说的情况!烦啦!
47
发表于 2005-10-23 10:08:11 | 只看该作者
我司做的产品也有类似问题,请注意进浇点位置,成型时冷胶不能集中在BOSS结合线上;BOSS孔内不能有油污;模具排气是否良好?
46
发表于 2005-10-23 00:41:28 | 只看该作者
個人補充兩點:
1.boss柱內徑是否偏心?
2.與之配合零件孔有無偏心現象>?
45
发表于 2005-10-22 16:31:12 | 只看该作者
楼主现在这个问题解决了吗?
44
发表于 2005-10-21 15:05:18 | 只看该作者
可否试验一下:
放入80~100度热水中泡1小时,自然冷却后打螺丝。(改善应力)

螺丝爆裂的原因:
1.材料问题
2.电批扭力过大
3.孔径小
4.注塑条件
5.孔结构 (孔最好加倒角或圆角)
6.壁厚太薄

你的情况,前两种可能性大。

[ 本帖最后由 spencer.shen 于 2005-10-22 00:29 编辑 ]
43
发表于 2005-10-21 14:35:40 | 只看该作者
这是材料的问题,PC在注塑成型后内应力较大,容易爆孔!
42
发表于 2005-10-20 18:01:47 | 只看该作者
原帖由 xiangshaolong 于 2005-10-20 15:12 发表
我跟过一款产品遥控器,用PC料,轴啤入后个把月爆裂。后分析:塑胶孔、轴尺寸均符合要求,也没有
加水口料,没有使用脱模剂。最终发现没有按要求干燥(120度*5小时),同时注塑时不能间断(吃饭
也不行,需有人 ...


很好的例子,还有问题就是用大机啤小件。料在炮筒中停留时间过长会导致塑胶降解。
PC料干燥真的很重要。啤塑温度要尽量低。280-295
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