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标题: 厚片(T=3.5)连续冲剪接刀毛刺问题 [打印本页]

作者: frank_z    时间: 2008-3-3 16:40
标题: 厚片(T=3.5)连续冲剪接刀毛刺问题
本人从事五金行业9年,但最近碰到非常棘手的事情:

我们新投入生产的几种厚片冲压产品,在大批量生产时经常出现接刀毛刺的问题而导致生产模具维修量非常大。见附件图示及说明。
片厚3.5
材料:SECC
问题点:连续冲剪接刀位毛刺,尤其是最后切废料出产品工位。
已尝试过的方法: 增大、减少配合间隙,增加接刀工艺R角,冲头适当做短减少冲头拉起毛刺,虽然比最初有一定的改进,但仍不能彻底改良。

请教高人或有过类似经验的人士指点谜津,不胜感激!
作者: frank_z    时间: 2008-3-4 12:00
那位兄台有这方面的经验,请给些意见。
作者: ld1963_cn    时间: 2008-3-4 22:32
你冲头和刀口入块可更换下材质看下
作者: frank_z    时间: 2008-3-5 19:15
谢谢3楼的回应。
我们现在用的是XW-5,是比较好的冲剪钢材,且原材料是SECC的,应该足够了。
作者: WMWM    时间: 2008-3-6 08:45
我估计还是接刀问题
作者: ansong2003    时间: 2008-3-7 11:50
希望楼主提供最后一刀前的形状。
从照片分析,是冲头和凹模刃口侧壁的粗糙度不够,从拉断面起来的毛刺。
建议:
   1、冲压生产中使用冲压油,润滑刃口和散热。
   2、加大压料板的压料力。
   3、最后切断的冲头要在没有切材料的一边做靠背,与下模0间隙,高度比刃口部分高出5mm。 
作者: Ken_lee    时间: 2008-3-7 12:50
我认为还是间隙问题!
我以前有碰到过这样的问题!
也是接刀的时候有毛刺,后来在修改间隙后就解决了!
作者: frank_z    时间: 2008-3-7 19:02
谢谢6楼7楼高人指点。
附上接刀及毛刺位置图,请阅。
根据两位的意见,结合我司的实际情况,我们将做如下几方面的尝试:
1、利用冲头非刃口部分与下凹模紧配对其进行各方面的定位,防止冲剪时冲头跑位。(受6楼靠背之启示)
2、在第1点的基础上收紧冲剪间隙进行验正。(原来+0.13/S,变为0.05/S)
3、试验一下使用不同的冲剪油看一下效果。(目前使用的是水溶性切削液)。
另外,我有一个朋友建议接刀工艺处两刀成90度可能会好一点,也有待尝试。
验正结果出来后通报给大家共享,再次感谢两位的指点。
作者: ding9736    时间: 2008-3-8 18:22
楼主,接刀工艺处两刀成90度的结果出来没有呀
作者: Edwin.wu    时间: 2008-3-14 14:33
楼主使用的冲床吨位是否太小
作者: zbl1905    时间: 2008-3-14 15:36
如果允许的话,可以半切,压回,再切废料
作者: frank_z    时间: 2008-3-16 13:45
好消息,我这个棘手的问题在以上各位热心的朋友帮助下已经解决,经过这几天的生产,效果很不错。

解决的方案:
1、利用靠背原理消除厚片冲剪冲头移位;
2、冲剪间隙由原来+0.13/S变为0.05/S;

非常感谢楼上各位尤其是6楼7楼两位高手!!
作者: cjs139    时间: 2008-3-16 15:46
接刀处间隙太小了!
作者: cnyjy    时间: 2012-1-14 09:31
经典,值得学习!!!
作者: hejiwen07    时间: 2012-1-30 10:47
都是有益经验
作者: 发林国际    时间: 2012-3-8 23:36
更换材质,SECC太软

作者: qinyangliang    时间: 2012-4-15 21:10
我也看看
作者: momo1221    时间: 2012-4-19 23:10
將剪口2上下兩邊內縮到直線上,使剪口2與沖廢料的mismatch在直線上
作者: crfabc    时间: 2012-4-24 15:25
技术有限




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