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标题: 产品粘母模的问题(问题已解决) [打印本页]

作者: 小凌    时间: 2007-2-5 17:45
标题: 产品粘母模的问题(问题已解决)
产品是软PVC,是管子的连接头。

一是想不通母模芯子抽掉后为什么还会粘母模
二是找不到解决办法,现在母模加了吹气也没什么用


经过如27楼图片结构的修改并追加弹簧后问题已经完全解决。
在没加弹簧的情况下也可以顺利出模但有个别有时会粘。


[ 本帖最后由 小凌 于 2007-3-1 11:40 编辑 ]
作者: 干锅肥肠    时间: 2007-2-5 19:51
脱模斜度是否够大呀?

[ 本帖最后由 干锅肥肠 于 2007-2-5 19:55 编辑 ]
作者: kong5910    时间: 2007-2-5 19:55
传部分的CAD图档看下
可否?

[ 本帖最后由 kong5910 于 2007-2-5 19:57 编辑 ]
作者: myangelzgl    时间: 2007-2-5 19:57
个人看法:
产品成型部分几乎都在母模侧,我想如果前模没有顶出力,应该还会继续粘模
作者: kong5910    时间: 2007-2-5 20:01
粗看起来的话前模芯子先抽掉之后看产品会粘哪边
貌似没多大理由会留在公模?
不行的话把公模芯子打粗糙点 认为的增加点小点点之类的不知是否可行?
作者: 干锅肥肠    时间: 2007-2-5 20:02
前模加油温试试?
作者: myangelzgl    时间: 2007-2-5 20:11
母模上端肉厚多少?可以反开模具吗?
作者: 世上一玩主    时间: 2007-2-5 20:30
后模晒纹,打饱点。
作者: boge2005    时间: 2007-2-5 20:42
两次开模,应该能搞定。
作者: slflkj    时间: 2007-2-5 22:24
应该是潜浇口的原因,估计是太大了,开模时没有拉断!
作者: 小凌    时间: 2007-2-6 12:58
原帖由 干锅肥肠 于 2007-2-5 19:51 发表
脱模斜度是否够大呀?


脱模斜度是1度

原帖由 kong5910 于 2007-2-5 20:01 发表
粗看起来的话前模芯子先抽掉之后看产品会粘哪边
貌似没多大理由会留在公模?
不行的话把公模芯子打粗糙点 认为的增加点小点点之类的不知是否可行?


公模芯子不能打毛


原帖由 干锅肥肠 于 2007-2-5 20:02 发表
前模加油温试试?


试过.不行

原帖由 myangelzgl 于 2007-2-5 20:11 发表
母模上端肉厚多少?可以反开模具吗?


肉厚1.3mm..公母对调损失太大.



原帖由 世上一玩主 于 2007-2-5 20:30 发表
后模晒纹,打饱点。


不可以晒纹

原帖由 boge2005 于 2007-2-5 20:42 发表
两次开模,应该能搞定。


目前就是两次开模的,不行



原帖由 slflkj 于 2007-2-5 22:24 发表
应该是潜浇口的原因,估计是太大了,开模时没有拉断!


我也考虑过这个浇口问题觉得可能性比较大,目前跟客户联系中.

因为模具的特殊性,模具只能在客户那里试
他们是无尘车间不让外人进,目前都是他碰到问题让我们解决问题.
作者: kong5910    时间: 2007-2-6 13:03
试模都不让外人参加?
有试模录像吧? 
作者: hwhou    时间: 2007-2-6 14:08
因為這個產品的零件是軟膠的PVC,我想能不能把前模晒紋,可能能解決此問題,因為
軟膠材料,模具越拋光,越粘模.試試吧
作者: liujunyun    时间: 2007-2-6 14:20
前模可不可做弹苛?
作者: abc990603    时间: 2007-2-6 22:07
可以在后模的型芯加一圈倒扣吗???
作者: C3_Design    时间: 2007-2-7 00:29
原帖由 小凌 于 2007-2-5 17:45 发表
产品是软PVC,是管子的连接头。

一是想不通母模芯子抽掉后为什么还会粘母模
二是找不到解决办法,现在母模加了吹气也没什么用


目前状态的几个建议;
1,加大动模芯子的冷却,那个喷水管做细点,高点。加强动模芯子部制品的冷却(最好使制品在开模前完全收缩,包紧动模芯子)
2,在母模模仁内壁做开模方向的抛光
3,母模拔模角度可否再变大?
4,吹气消真空(兼排气)还是要保留。
5,最后(下下策)考虑到浇口的剪切抵抗,追加一个入子先抽。

[ 本帖最后由 C3_Design 于 2007-2-7 00:41 编辑 ]
作者: liangting    时间: 2007-2-7 08:43
如果是我排模设计,就一定这样做.此图仅供参考...
作者: nickha888    时间: 2007-2-7 08:52
公母反着开....
作者: changch    时间: 2007-2-7 09:32
14楼说的靠谱一些吧
作者: 干锅肥肠    时间: 2007-2-7 10:04
原帖由 liangting 于 2007-2-7 08:43 发表
如果是我排模设计,就一定这样做.此图仅供参考...



如果外观允许有接线,这个方案应该可以的
作者: 小凌    时间: 2007-2-7 10:20
这是一模八穴、热流道、全不锈钢材料  模具成本还是很大的
所以重开模具和大改模具都不太可能。
作者: 小凌    时间: 2007-2-7 10:22
原帖由 liujunyun 于 2007-2-6 14:20 发表
前模可不可做弹苛?


目前就是用的这招
但这招好不好使就要看试模后的结果了
作者: 干锅肥肠    时间: 2007-2-7 10:29
原帖由 小凌 于 2007-2-7 10:22 发表


目前就是用的这招
但这招好不好使就要看试模后的结果了



你原来不是缩科吗?现在怎么改为弹科?有点没明白
作者: 小凌    时间: 2007-2-7 10:42
原帖由 干锅肥肠 于 2007-2-7 10:29 发表



你原来不是缩科吗?现在怎么改为弹科?有点没明白


原来是缩的
现在改成弹的了。(用气吹,相当于气缸)
作者: kong5910    时间: 2007-2-7 10:48
原帖由 小凌 于 2007-2-7 10:42 发表


原来是缩的
现在改成弹的了。(用气吹,相当于气缸)


没理解,做个图可否?
作者: ljh1999    时间: 2007-2-7 10:54
學習一下
作者: 小凌    时间: 2007-2-7 10:55
原帖由 kong5910 于 2007-2-7 10:48 发表


没理解,做个图可否?


因为还不知道这个结构行不行,所以想以后贴的。






[ 本帖最后由 小凌 于 2007-2-7 10:57 编辑 ]
作者: pangziwang    时间: 2007-2-7 11:24
原帖由 小凌 于 2007-2-5 17:45 发表
产品是软PVC,是管子的连接头。

一是想不通母模芯子抽掉后为什么还会粘母模
二是找不到解决办法,现在母模加了吹气也没什么用


我个人认为在目前的模具结构下
冷却一定要做好!
这水管两通比较不一般,我做过类似的东西,不过不是热流道,直径尺寸大概有50,壁厚4

小凌兄,你的这个产品有多大?
注塑周期?
作者: pangziwang    时间: 2007-2-7 11:30
看你的贴图了,产品不大!

冷却更应该做的好一点才是
作者: mdsign    时间: 2007-2-7 11:33
1)注塑压力是否太大道成产品在前模芯松开后体积膨胀?
2)结构是否可以改?比如内部加骨位.
作者: 干锅肥肠    时间: 2007-2-7 11:37
原帖由 pangziwang 于 2007-2-7 11:30 发表
看你的贴图了,产品不大!

冷却更应该做的好一点才是



赞同胖子的观点,冷却才是根本,  (估计产品高度在30左右,浇口也许可以做月亮形状的,免得拉模,)

加吹气可以解决脱模问题,但要注意是否会拖花产品表面
作者: 干锅肥肠    时间: 2007-2-7 11:40
建议楼主:

对能解决这个问题的朋友给予加分鼓励!

或者您自己把问题解决了希望能分享您的经验,谢谢!
作者: changch    时间: 2007-2-7 13:31
干吗用汽吹 加弹簧就好 刚好有碰穿位
考率寿命?
作者: ding7758258    时间: 2007-2-7 15:42
我设计过一模一样的模具,也是软的PVC.最后加三个很大的倒扣都没能把产品留在后模.贴一张模芯图
作者: ding7758258    时间: 2007-2-7 15:45
原帖由 小凌 于 2007-2-7 10:42 发表


原来是缩的
现在改成弹的了。(用气吹,相当于气缸)


我们也改成前模模芯先弹开后开模,也不行,最终无奈的选择了重开模具,改成了哈夫模

下面、是产品图!!!

[ 本帖最后由 ding7758258 于 2007-2-7 15:52 编辑 ]
作者: 干锅肥肠    时间: 2007-2-7 15:49
多大的硬度?
作者: 小凌    时间: 2007-2-7 18:25
原帖由 ding7758258 于 2007-2-7 15:45 发表


我们也改成前模模芯先弹开后开模,也不行,最终无奈的选择了重开模具,改成了哈夫模

下面、是产品图!!!


既然是重开模具为什么不把公母模反一下呢?
另外请教你产品的进胶是什么方式的?
作者: 小凌    时间: 2007-2-7 18:30
对于软PVC 不知道 这里有没有比较专业的人事可以解释一下他的特性。

现在还碰到一个形状非常类似,但高度要比我现在这个高几倍的也是粘母模。
作者: 小凌    时间: 2007-2-7 18:32
原帖由 pangziwang 于 2007-2-7 11:24 发表


我个人认为在目前的模具结构下
冷却一定要做好!
这水管两通比较不一般,我做过类似的东西,不过不是热流道,直径尺寸大概有50,壁厚4

小凌兄,你的这个产品有多大?
注塑周期?



目前的公母模型芯都是用的铍铜,冷却应该是可以了。
产品直径是15,高34。。。。很小一个
作者: 小凌    时间: 2007-2-7 18:34
原帖由 干锅肥肠 于 2007-2-7 11:40 发表
建议楼主:

对能解决这个问题的朋友给予加分鼓励!

或者您自己把问题解决了希望能分享您的经验,谢谢!


加分就要劳烦你了呀
作者: 小凌    时间: 2007-2-7 18:39
原帖由 ding7758258 于 2007-2-7 15:45 发表


我们也改成前模模芯先弹开后开模,也不行,最终无奈的选择了重开模具,改成了哈夫模

下面、是产品图!!!


我们做这套模的时候就考虑到了产品有可能会沾母模。
所以一开始我们就做了母模抽芯(两次开模)、铍铜型芯加冷却,本以为万无一失的没想到最后还是粘母模

下次去试模一定要去亲眼看看。
作者: 我不玩了    时间: 2007-2-7 19:05
以上的建议都试下应该可以解决了,有时很邪门,像我厂对称的产品,前模的胶分的还要比后模少,但老是粘前模
作者: deiprgw    时间: 2007-2-21 11:47
标题: 方法
如果实在出不来,,如果型芯没有要求,,哪你可以加点倒钩
作者: dragon001    时间: 2007-2-21 19:13
建議1.公模水路加強冷卻,公模心仔做一圈火花紋
    2.母模加強拋光至鏡面並依據產品公差要求加大斜度
    3.母模先跳掉心仔
    4.母模做頂塊開模時幫忙將產品頂松(注意回位)
作者: m1636    时间: 2007-2-23 08:27
我猜是潜胶进料的原因,公模上的包紧力度小于浇口与塑件的连接强度,开模时自然是留在了母模. 是否可以考虑侧浇口呢?
作者: andes    时间: 2007-2-23 09:23
各位有没有考虑到前模料的硬度?
作者: bfer    时间: 2007-2-23 11:20
型芯打光点可以试下
作者: deson    时间: 2007-2-24 12:21
建義:1.將母模型腔打光到600#~800#,公模型蕊打光到1500#~2500#.太光了頂出有問題.不過可以考慮用手拿.
2.增加象17樓的那樣的一個拆入子,主要是用來防真空.
3.進點也可以改為大水口的那一種針點式的進膠,殘留料頭也幾乎沒有.
4.太軟的東西最好考慮用手取產品,否則粘模及頂出問題會交替出現.
5.你的產品硬度是不是低于50度.

軟產品主要考慮真空,及兩個物件的貼附能力.想想兩塊玻璃貼在一起的感覺.
作者: moon    时间: 2007-2-24 12:45
4楼说的没错!
从图片上看,前模下半部分几乎没有斜度!
设计的时候为什么不反过来呢?让胶位全部出在后模?
但是也要考虑顶破产品的可能,那微 要在冷却上下工夫了

[ 本帖最后由 moon 于 2007-2-24 13:00 编辑 ]
作者: 小凌    时间: 2007-3-1 11:42
经过如27楼图片结构的修改并追加弹簧后问题已经完全解决。
在没加弹簧的情况下也可以顺利出模但有个别有时会粘。
作者: 干锅肥肠    时间: 2007-3-1 11:44
原帖由 小凌 于 2007-3-1 11:42 发表
经过如27楼图片结构的修改并追加弹簧后问题已经完全解决。
在没加弹簧的情况下也可以顺利出模但有个别有时会粘。




作者: wanglijun0929    时间: 2007-3-12 23:15
试下前模型芯先退机构可否
作者: wanglijun0929    时间: 2007-3-12 23:29
试下前模型芯镶件先退机构
作者: ug163    时间: 2007-3-13 08:18
如何解決的?
作者: 2906308610    时间: 2014-7-24 22:15
偶还真不知道呢




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