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标题: 等高锣成这个鸟样,非高手无法解决。 [打印本页]

作者: supsky    时间: 2012-7-17 01:18
标题: 等高锣成这个鸟样,非高手无法解决。
本帖最后由 supsky 于 2012-7-23 23:33 编辑

图中圆孔,孔侧面有单边0。5度斜度,钢料材质为718, 中光到单边0。05mm余量后,等高精加工,刀具为D13R0.8,s3500,F1200,每刀下0。13mm, 得到如图效果,其他机床加工无问题,而且侧面效果很光滑,没有花纹,唯独有这台机有问题,而且是全新机器,用了不到一个月,系统是fanuc 0i-MD, 机器品牌暂时不暴露,修机的修了1个星期也没搞定,真是悲剧啊,求顶尖高手解决,这机床出什么问题了?





机床公司的技术员发给我一个程式,锣出来也是这个效果,下面的图片是他们的程式锣的,  材料是铝的  孔的深度20mm  单边0。5度斜度    刀具是 合金刀  d10r0.5  , 余量0。1mm  s6000    f2000     锣出来以后,我彻底失望了。

上个星期六,机床公司的技术员过来又修了,问题还是没解决,但是新的问题出来了, 分中后,相对坐标清零,就在相对坐标清零的位置将工件坐标抄数后,返回发现,相对坐标会自动变成其他数字,数值差别没有规律,请问高手,这是什么原因啊?这么诡异的机床被我碰到了,悲哀啊。。。

作者: 479454529    时间: 2012-7-17 10:20
看样子是过切了,有余量的话再烂的机床都不会光刀锣到这鸟样
作者: supsky    时间: 2012-7-17 13:10
绝对木有过且的,光刀的时候都锣到的,而且用铝料试机,侧面余量留0。3也也是这样,试了n件了,这机器是我见过的最神的机器
作者: 那时年少    时间: 2012-7-17 15:52
留0.1余量精光,转速3000进给2000试试
作者: leehongun    时间: 2012-7-17 17:07
有下面几种可能:
1.弹刀,
2.机床计算能力不够,跟不上你给的速度,
3.主轴精度不够或刀不同心有点摆,还有可能XY轴精度
4.刀的速度和你给的速度不匹配
作者: guan1976    时间: 2012-7-17 19:17

作者: hyplip    时间: 2012-7-17 19:34
系统的等高参数调下就好了!
作者: hongxiguo    时间: 2012-7-17 21:18
转让 九成新的 测点机一台 电话:13989433469
作者: chenym    时间: 2012-7-17 21:34
复位精度 问题
作者: wxx2004    时间: 2012-7-18 16:00
什么牌子的数控机床,退货吧
作者: caibiancheng    时间: 2012-7-18 23:35
这跟程式是无关的,机床参数问题,有的机床参数没有调试好,等高进给快就过切!看样子,可能你的机床背隙参数未调好和线性联动性不好!也有可能机床设置的最小线性值有关!进给打慢线性输出各种法方试试,应该可以找到原因或者解决办法的!5楼的也有些道理!
作者: 我是来玩的    时间: 2012-7-19 08:22
是什么牌子的机床,好想知道啊。
作者: nongxf    时间: 2012-7-19 13:16
机床的问题,找厂家就可以解决;
作者: tinger    时间: 2012-7-19 14:43
是不是刀具的问题呀?
作者: CNC小陈    时间: 2012-7-19 23:37
别的机床加工没问题,就这台有这种情况,而且有试了N件,还是新机,要求退货,换机 (呵呵)
作者: dreamer    时间: 2012-7-20 17:21
退货吧
作者: yuejianhua    时间: 2012-7-21 16:21
这种状况,完全是机床主轴精度存在的制造与装配质量问题,直接按机床主轴出厂标准检测一下就将问题暴露出来了。
作者: wuyanzi    时间: 2012-7-21 21:22
都这样应该是机床问题,还是退货吧。
作者: xhg666    时间: 2012-7-22 15:21
走2d圆弧的孔效果可以吗
作者: 西部    时间: 2012-7-22 15:53
数控机床的问题
作者: swadxqr    时间: 2012-7-22 23:32
调下系统的参数
作者: 307205698    时间: 2012-7-23 22:23
刀太长?
作者: supsky    时间: 2012-7-23 23:08
xhg666 发表于 2012-7-22 15:21
走2d圆弧的孔效果可以吗

可以  很漂亮
作者: supsky    时间: 2012-7-23 23:15
本帖最后由 supsky 于 2012-7-23 23:16 编辑

机床公司的技术员发给我一个程式,锣出来也是这个效果, 材料是铝的  孔的深度20mm  单边0。5度斜度    刀具是 合金刀  d10r0.5  ,  s6000    f2000     锣出来以后,我彻底失望了。



作者: supsky    时间: 2012-7-23 23:20
chenym 发表于 2012-7-17 21:34
复位精度 问题

请指教该怎么办?
作者: supsky    时间: 2012-7-23 23:22
caibiancheng 发表于 2012-7-18 23:35
这跟程式是无关的,机床参数问题,有的机床参数没有调试好,等高进给快就过切!看样子,可能你的机床背隙参 ...

我走的是2d圆弧程式, 程式是四个圆弧指令完成一个整圆的, 侧面有单边0。5度斜度走下去的
作者: supsky    时间: 2012-7-23 23:22
swadxqr 发表于 2012-7-22 23:32
调下系统的参数

请指教具体该调整哪个参数?
作者: supsky    时间: 2012-7-23 23:24
我是来玩的 发表于 2012-7-19 08:22
是什么牌子的机床,好想知道啊。

机床厂家暂时不公布,看能不能解决这个问题再说,机器回来一个月,修机的技术员都来了7次了,每次来都搞一整天都搞不好,我快崩溃了,求高人救我啊。
作者: supsky    时间: 2012-7-23 23:25
yuejianhua 发表于 2012-7-21 16:21
这种状况,完全是机床主轴精度存在的制造与装配质量问题,直接按机床主轴出厂标准检测一下就将问题暴露出来 ...

请问该怎么检测?
作者: yuejianhua    时间: 2012-7-24 09:42
       如车床类产品,操作人员可以利用导轨上拖板做直线高低(前后端)检测,与外园同心检查,用百分表或千分表进行,检测轴用带莫氏部分,直接与主轴配合,检查直径部分;也可以利用专用工具直接检查机床主轴内锥与端面上下丶前后误差。
     此类问题,厂家维修调试人员应不应迴避这种制造不合格的原则问题,都是基本常识问题。
作者: mlh84364366    时间: 2012-7-25 11:27
机床可以退货了
作者: 期待真诚    时间: 2012-7-26 10:20
这个问题你可以和我联系,也许可以帮你解决。你走刀速度降到500试试。去过好点的话,联系我。QQ397554023
作者: yeh126    时间: 2012-7-26 16:03
真的没有遇到过!你的机床真牛B

作者: knife888    时间: 2012-7-28 18:49
与程式无关,检查主轴垂直度,跳动精度,同心度。调不了就坚持换机。
作者: supsky    时间: 2012-7-30 01:41
非常感谢大家的帮助,问题还没解决,待解决后公布.
作者: supsky    时间: 2012-8-3 13:11
hyplip 发表于 2012-7-17 19:34
系统的等高参数调下就好了!

求版大明示,迫切恳求
作者: liuyuanpeng    时间: 2012-8-30 14:23
还没解决吗?
作者: ouj946    时间: 2012-8-30 21:44
我们厂2D螺旋锣内圆效果跟楼主的差不多,走2D直踩效果相以好些。
作者: huang-fer    时间: 2012-8-31 14:18
什么牌子的数控机床
作者: supsky    时间: 2012-9-1 03:12
问题还没有解决,蛋痛中。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: YWCAN    时间: 2012-9-1 10:19
抽面出来,走面加工试试吧。。。
作者: supsky    时间: 2012-9-1 22:36
2d  3d 什么样的程式都已经尝试过了,在其他机床上很漂亮,已经无解了
作者: LIUCHANGLIN    时间: 2012-9-5 01:43
supsky 发表于 2012-9-1 22:36
2d  3d 什么样的程式都已经尝试过了,在其他机床上很漂亮,已经无解了

楼主用的不会是鼎泰的机床吧!那你死定了,数据机中的战斗机!
作者: 1765533677    时间: 2012-9-11 17:32
刀装长了!还有就机床跟不上你的程序速度!还有就是孔小了,或者深了,排削困难!
作者: supsky    时间: 2012-9-12 14:36
LIUCHANGLIN 发表于 2012-9-5 01:43
楼主用的不会是鼎泰的机床吧!那你死定了,数据机中的战斗机!

国产机床真的不知道什么牌子的能用了
作者: KAISINXCAM    时间: 2012-9-23 16:21
系统fanuc 0i-MD系统参数问题,我买的机器也是,光刀使用对部件交叉,进刀痕迹很深,厂家调试了几次,好点了,后来发现你说的那种原因,又调试参数,还让加高速高精,绝对的系统问题。
作者: supsky    时间: 2012-10-7 00:18
KAISINXCAM 发表于 2012-9-23 16:21
系统fanuc 0i-MD系统参数问题,我买的机器也是,光刀使用对部件交叉,进刀痕迹很深,厂家调试了几次,好点了 ...

确实是fanuc 0i-MD系统的问题, 现在国内所有机床厂家所使用的都是北京  fanuc 0i-MD系统, 北京fanuc 只是一个销售点,小日本鬼子把很多功能都关闭了,北京fanuc公司派人过来调试都无法解决,所有的fanuc 0i-MD系统的机床都存在这样的问题 .但是三菱系统就没有这样的问题.  我的机器已经退了,永远告别 fanuc  了。
作者: supsky    时间: 2012-10-7 00:21
KAISINXCAM 发表于 2012-9-23 16:21
系统fanuc 0i-MD系统参数问题,我买的机器也是,光刀使用对部件交叉,进刀痕迹很深,厂家调试了几次,好点了 ...

这种问题属于癌症,无法解决的, 你完全可以要求退机,你的qq多少,请密我
作者: 屁颠屁颠    时间: 2012-10-7 10:48
程序开头加G5.1Q1
结尾在M05停刀前补充一个G5.1Q0
能解决一般Fanuc系统,走圆弧时打断不连续问题
作者: 一路向西    时间: 2012-10-11 11:23
好东东当然要顶
作者: l诸葛章    时间: 2012-10-13 20:53
最大问题是机器,还有,老大13R0.8锣这东西,说实在的,真不合适。
作者: g466312005    时间: 2012-10-13 21:33
试试下面的方法
1.程序加高速高精指令   G5.1 Q1/2/3
2.将部件余量加大试试。

作者: supsky    时间: 2012-10-20 00:49
g466312005 发表于 2012-10-13 21:33
试试下面的方法
1.程序加高速高精指令   G5.1 Q1/2/3
2.将部件余量加大试试。

这些都试过了,问题已经找到了,是机器问题,同样的程式,换了一台机器锣得发光。
作者: seiko    时间: 2012-10-27 00:05
三方面考虑:1:机床丝杆,2:机床电池,3:程式公差?
不知有关没?
作者: zsf8586    时间: 2012-11-24 20:36
机器不行,牛X




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