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标题: 锌合金MP4外壳,改模两月都还没搞定 [打印本页]

作者: chenbaolin    时间: 2011-5-10 17:36
标题: 锌合金MP4外壳,改模两月都还没搞定
各位大侠:大家好!
      我公司开了一套锌合金的MP4外壳产品,已经有两个多月了,在这之间试过产品喷油、烤漆、电镀,但做出来的产品表面都会有气泡,和小麻点之类的缺陷不知道怎么回事?也有换过机来试模,情况没多大的改观,请各位帮帮忙,分析下问题可能出现在什么环节?
作者: 残烟    时间: 2011-5-10 20:50
1# chenbaolin    兄弟 你的渣包呢
作者: huzixuan    时间: 2011-5-10 20:58
把进料改成两边进,边上加4个大渣包。压出来应该可以,产品里没有气孔电渡也不成问题。
作者: chenbaolin    时间: 2011-5-10 21:55
2# 残烟

经色框只就是渣包,另外,那两个小渣包另一头也有两个,是对称的!
作者: chenbaolin    时间: 2011-5-10 21:57
人气不旺啊!期待高手出现,能给我指点迷津,不胜感激!
作者: chenbaolin    时间: 2011-5-10 22:26
高手!大侠!你们快出来吧,我顶!
作者: chenbaolin    时间: 2011-5-12 09:25
要么就是这里没高手,要么就是高手没道德!算了,自己摸索

本帖最后由 chenbaolin 于 2011-5-13 15:56 编辑
作者: cjdbd_16    时间: 2011-5-12 12:31
压铸出来的产品一般表面进行抛光后再作其它处理,
但料一定要打饱,要确保没汽泡
作者: proe666    时间: 2011-5-12 20:06
你们用的什么料?有回料吗?温度控制在多少?
作者: gygygygy    时间: 2011-5-13 14:58
看了半天,总以为是铝合金零件,浇口处压力损失过大,锌合金是有分流锥的,流道也太长,渣包太少,锌合金出来的零件表面看起来像铝合金件,自然内部气孔多,锌合金件应该出模时相当漂亮的,雪白雪白的!
作者: chenbaolin    时间: 2011-5-13 16:05
10# gygygygy

产品上有分流锥,请见下图!
作者: mykingwill    时间: 2011-5-13 17:29
路过  顶顶~ 学习 学习
作者: 林中一瞥    时间: 2011-5-14 10:21
锌合金流道应该和塑料模具的差不多吧,个人见解......怎么这么大.....
作者: WDN8081776    时间: 2011-5-14 12:17
这么小的产品,用不着从中心进料吧!还有,排渣这么小个?
建议从一边进料,然后在对面开大一点的排渣,中间的小结构的排渣位看情况开.
作者: liusir006    时间: 2011-5-14 15:14
想解决很简单,水口排渣全补焊后重新开过,现在的设计不合理。
作者: zrw123    时间: 2011-5-14 19:45
什么鸟破模具,飞边这么多,也压铸啊
能压好吗。
作者: zhl800221    时间: 2011-5-16 16:44
你是用锌合金压铸机生产的吗?怎么料头那么大?料头大会引起气流混在在产品里。第二,进料浇口太多太厚。第三,排气排渣系统不好!第三,锌料液体不能用太多二次料,尤其渣包不能投入进去。当然,每个环节都需要制程管控的。
我公司专门做汽车门把手的,比你这个更严格,一点点瑕疵都不行。
有机会交流,可以加我QQ:124193090
作者: cuilong-68    时间: 2011-5-16 17:48
1.气泡在那个区域集中?有没有规律,还是会变?2.模具有没有做排气槽?3.浇口和渣包的面积有没有算过?4。铸造参数如果有就请发上来,可以帮你分析下。5.有没有做过流道模拟?6。有没有条件加装抽真空系统?
作者: sfl1688    时间: 2011-5-18 23:22
我感觉主流道开的有些大。浇口太宽了,可以窄点多设几个。渣包太小了,也有点少。分流锥,浇口套不想是锌压铸的。
作者: 万里马    时间: 2011-5-19 13:41
应该是浇口开的不合理
作者: 老好人    时间: 2011-5-24 10:57
可以加个像铝合金那样的集垃圾的垃圾包
作者: chenbaolin    时间: 2011-5-24 23:31
郁闷!旧模不抱什么希望了,改不好了,现在在找模具供应商重新开模!
作者: huangxunzhen    时间: 2011-5-27 08:51
具体还要看你的结构排列做调整
作者: yanyonglove    时间: 2011-5-27 09:52
周圈渣包太少了 空气排不出去
作者: yanyonglove    时间: 2011-5-27 09:56
你的这个产品周圈的孔为什么不使用后加工啊,行位斜顶批锋很大 模具经常要维修的
作者: chenbaolin    时间: 2011-5-28 00:32
产品电镀不行,现在又换了一家压铸厂,做出来的产品烤漆没问题,但产品批锋太大,后加工费用太高,又不能保证质量,可能还是要从模具入手,大改才行吧!
作者: 烦烦烦    时间: 2011-5-28 17:24
不应用铝合金机生产,一定要改流道,用锌合金机生产,进料口一大片,从何地方排气?
作者: hjkang    时间: 2011-6-1 22:10
那料柄咋看上去像铝合金啊?
作者: web780709    时间: 2011-6-7 16:27
这压铸模具像是做着好玩一样,笑死个人。
作者: zhanglia1223    时间: 2011-6-7 18:00
chenbaolin 发表于 2011-5-28 00:32
产品电镀不行,现在又换了一家压铸厂,做出来的产品烤漆没问题,但产品批锋太大,后加工费用太高,又不能保证质量,可能还是要从模具入手,大改才行吧!


电镀件属表面件中要求最高的,楼主这进浇与排气都不理想,想做出好的产品是很困难的
作者: mation88    时间: 2011-6-8 16:58
路过,帮你看看。
一。产品的水纹情况:是否已经解决?
二。产品毛坯是否有气泡?
三。所用锌合金有提炼?还是回炉多次?
四。打磨是否合理,有否过重?
    从照片看,产品进料口过宽。锌料流动混乱,容易出现气泡、水纹、流痕。建议使用窄进料,可以开厚进料口。把两段长的堵起,在产品末端加大渣包。这样会有模具温度问题,生产注意产品变形。
    用长进料口,也可以生产,但要注意模具温度够高,渣包多,排气足。不要松模具来排气。
    生产时,用长进料口要压力大,保证速度高。用窄进料口,可以用较低压力。模仁温度都要偏高。
    注意材料使用情况,这是重点。

当是手机壳模具来做就可以。
一般的难度,用心点。
可以解决。
作者: chenbaolin    时间: 2011-6-11 11:04
31# mation88 朋友分析的很详细,谢谢啦!
作者: boyliu_007    时间: 2011-6-18 11:19
1.加分流锥。2.改善渣包及排气。3.麻点是会有点,气泡根据位置,调整流道进浇方向。4.调整压铸参数。
作者: stevenguo22    时间: 2011-6-22 10:40
又学了锌合金压铸的知识。
作者: huzixuan    时间: 2011-6-25 15:17
这种产品还用需要冷式机做?
进料改成两长边,短边各加两渣包就OK了,
电镀也不怕
作者: chenbaolin    时间: 2011-6-25 17:47
是么?之前电镀一直都不行
作者: allow_fei    时间: 2011-6-26 16:26
感觉这东西难度不大,具体解决方案很多回复都说了,这模具设计最大的败笔就是流道,怎么看都象是铝合金的,不知楼主以前是不是没做过锌合金模,可以说唧咀跟分流锥的设计完全是错误的。另外渣包太少太小。如果不是很大这个产品可以做一出二,挑个没有行位的边射过去,中间做几条辅助流道,辅助流道可以在全部后加工完成后再去除,这样产品就可以减小变形。
作者: chenbaolin    时间: 2011-6-30 15:31
37# allow_fei
在我接手之前这模具已经做出来了,但一直不能生产,现在原模具供应商不管了,这模具做的也太小气了,想改都不好改,没位置
作者: fflkj    时间: 2011-7-1 17:47
兄弟,想问下你是哪家公司的?
作者: wengkeke118    时间: 2011-7-10 21:36
这模具这么简单也做不好
发给我重开好了
合格证让你满意
作者: leemengzhou    时间: 2011-8-4 17:55
浇口都设计错了,没气泡才怪

作者: 彭忠    时间: 2011-8-13 15:07
这样的产品应该很好卑呀 我们厂做的相框 比这大都多卑出来都很OK 建议你把流道改下 这样走水太远了 走到后面都没压力了 建议长的那两边进 做大排气快
作者: 龙山巴人    时间: 2011-8-16 13:24
设计不合理
作者: oem1975    时间: 2011-8-23 16:05
楼上的有道理,两个短边进料,长边加几个渣包
作者: xbear    时间: 2011-9-26 11:18
你这个产品也不是很大啊,干嘛把机嘴做中间了,干嘛不放在长的方向的下面,要是这样不行,中间拉一条流道过去肯定可以,如果像你这样进料,我估计把下面那3个进料点的赌起来,两头开渣包应该要好点
作者: feihu85    时间: 2011-10-1 16:39
给个建议:1.首先少喷脱模剂
             2。改善下排气
             3.将产品先送处烤箱,温度比电镀或是喷涂的温度至少高20-30度,看有没有气泡,若没有后面表处理应该不会起泡
作者: 4509248    时间: 2011-10-5 14:38
入水口面积太大,排气不够.
作者: 靖雪恬宁    时间: 2011-10-8 22:35
你们用的什么料
作者: 靖雪恬宁    时间: 2011-10-8 23:02
明显流道有很大问题
作者: 毛本    时间: 2011-10-10 22:06
不知道你现在解决没有。如果没有可以加我:632750036.
做电镀表面处理的要求都比较高,你这个产品的流道系统设计粗糙,没办法做到。首先要确定产品的重量,算出浇口面积,然后精确加工出来。另外针对需要的比压和速度选择合适的设备和冲头。这样才可以保证压铸产品的质量和稳定。
作者: 187186465    时间: 2013-7-6 16:55
这个一出二正好,短边进料,中间分流,后加工剪切 好做
作者: 3328USU    时间: 2013-8-5 23:25
zhl800221 发表于 2011-5-16 16:44
你是用锌合金压铸机生产的吗?怎么料头那么大?料头大会引起气流混在在产品里。第二,进料浇口太多太厚。第 ...

同意楼上的意见

作者: 3328USU    时间: 2013-8-5 23:28
mation88 发表于 2011-6-8 16:58
路过,帮你看看。
一。产品的水纹情况:是否已经解决?
二。产品毛坯是否有气泡?

讲的好!

作者: boy_daiyao    时间: 2013-8-5 23:43
分流锥。。。大哥、
作者: hym491724264    时间: 2013-8-6 22:06
这模也做的太烂了吧!!!!
作者: jiaokou    时间: 2014-4-15 21:50
从目前的模具结构上来讲的话,流道在中间,分别从四边都进料,然后产品四周滑块下面开满渣包

作者: enjoydan    时间: 2014-4-23 16:17
楼主,你太小看论坛的高人,替他们惋惜,他们只有道义上的帮助,不一定让你呼之即来,挥之即去,

不好意思,本人纯属打酱油的
作者: js134    时间: 2014-7-27 10:10
没做过锌压铸。
作者: su-ug22    时间: 2014-8-8 10:38
看了半天,总以为是铝合金零件
作者: 小故事    时间: 2014-9-22 22:00
这模具进胶开法就有问题,从外围进胶框内开一条或者两条辅助进胶,
作者: beyondsue    时间: 2014-9-30 15:17
进料的方式就已经设计错了,硬伤
作者: wjw20050862    时间: 2014-10-10 21:53
先下再看,不过顶在先
作者: ipfk    时间: 2014-10-12 09:26
gddddddddddddddddddddddddd
作者: 轩辕黄帝    时间: 2015-10-16 20:24
大家好好讨论!
作者: lgg28888    时间: 2015-12-2 16:34
期待最终解决方案,我也张张见识
作者: lgg28888    时间: 2016-1-15 13:26
高手在哪里?我也等看解决方案,,,,
作者: BenRy    时间: 2016-1-18 22:17
是热式压铸机还是冷室做的
作者: zjb-ing123    时间: 2016-4-20 16:05
學學!謝謝樓主分享!!!
作者: cdidesign    时间: 2017-5-3 12:30
排气不良,料不纯

作者: a8012024    时间: 2018-3-25 06:23
謝謝分享..
作者: sun2582366530    时间: 2018-5-9 22:03
22222222222222
作者: a8012024    时间: 2018-5-17 06:46
谢谢分享~~
作者: web780709    时间: 2018-7-7 14:22
怎么看起不像铝合金,你这流道开的也是前无古人,后无来者啊,佩服
作者: a8012024    时间: 2018-7-18 05:34
谢谢分享。
作者: beijidebing    时间: 2019-4-27 02:33
高手!大侠!你们快出来吧,我顶!
作者: a8012024    时间: 2019-5-23 06:28
谢谢分享




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