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标题:
相当有难度的问题
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作者:
wyh617
时间:
2009-6-11 13:14
标题:
相当有难度的问题
这是我提问的第六个论坛了,看看有没有人可以解决!
我用的是E7.1,使用角度铣、清根铣命令后处理出来的程序在熊图里显示只有15分钟,可机床实际加工却要花3小时左右。
主要存在的问题:(机床系统:三菱)
1、我给的F值为2500,但机床在100%进给状态下,只能达到几百的速度。
2、刀路走到有R角处的地方,F值会变为零,再又从零加速到几百,会有个小停顿。
3、程序理论时间与实际时间相差十几二十来倍。
4、用其它命令时,没有这样的情况(一样的后处理器)
5、cimatron IT、ug编写的清根不存在这样的情况。
哪位朋友能给个详细的解决方案啊?
spy617@163.com
作者:
hw65185877
时间:
2009-6-11 13:49
我也遇到过 但没你那么夸张 1. 我给进给 2500 但机床在100%进给状态下,走直线 就 2500*80% (其他参数是软件默认的)
2.还有刀路光侧(圆弧的侧) 刀路特别慢 (小机上300*400 大机就正常) 人家说面不光滑 (难道我出的程序都这样 难道每个不光滑---好像小机少个啥步进的来的)
第一个问题 开粗 光刀都一样 第2个 问题 光刀才出现
本帖最后由 hw65185877 于 2009-6-11 14:48 编辑
作者:
darkbit
时间:
2009-6-11 13:53
这种问题就从G代码开始查
几份G代码文件放在一起一对比,还怕看不出来
然后再结合机床和软件
看它到底问题出在哪里
本帖最后由 darkbit 于 2009-6-11 13:58 编辑
作者:
darkbit
时间:
2009-6-11 13:56
楼主的语气里似乎有埋怨CIME的意思
本帖最后由 darkbit 于 2009-6-11 13:58 编辑
作者:
wyh617
时间:
2009-6-11 14:49
在开思转了一圈,可能的原因也太多了。
急啊,15分钟的程序走3小时,不说老板看不顺眼了,就是自己也过意不去!
要是解决不了,还有什么脸啊。
哪个高手给小弟搭把手啊。
作者:
zminying
时间:
2009-6-11 14:54
机床有一组G命令可以加速预读,E后处理后G代码比较多,用GPP2就不会了。
作者:
z-cam
时间:
2009-6-11 15:10
要不把代码发上来大家看看
你的代码中有没有加G05P1000一类的高速预读功能,这个如果没开启,走得也会很慢。
E的机械参数中,有F自适应调整,可以将这个关掉
作者:
289522140
时间:
2009-6-11 15:13
我也遇到过这个可恶的问题啊
作者:
ecs2006
时间:
2009-6-11 15:27
去看看CHEN75版大的贴!有一贴有讲机床的速度跟参数的速度不一样!
作者:
txhqxj
时间:
2009-6-11 15:27
角度程序 前如果有钻孔程序吗
作者:
单工
时间:
2009-6-11 16:09
程序里找到F的给进 你说慢了那程序里肯定也就F500-F100 把程序F替换的高点就可以了
作者:
RAY
时间:
2009-6-11 19:46
换个后置, 你的控制器太古老了,读点太慢
作者:
132zxq
时间:
2009-6-11 19:59
我也遇到这问题了
开粗拐角\爬面会停顿,但铣出来精度效果还是可以.
换DEMO做一个样,排除后处理的问题.
机器是三菱的M64,以前做同样系统,同样后处理没这问题
作者:
hongxinyu
时间:
2009-6-11 22:01
我来说句, 机床也有代码设置的,
很有可能是机床参数设置的问题!
作者:
clamber99
时间:
2009-6-13 05:50
曲面先平缓一下,加工曲面精度稍微放大一点。主要是刀路中各程序段的点位过细,数据量庞大,老式机床反应不过来。
作者:
1004500347
时间:
2009-6-13 18:00
是不是转角太多了,我这边一台也是这样的,f2000转角圆弧才F350机床上有些可以在参数上改有些不行的
作者:
wyh617
时间:
2009-6-14 10:14
这两天,我一直在三菱和法那克两个系统里试。
1、用GPP2后置,但还是一样,一停一停的。就是把F改成10000,它速度也上不去。我想可以排除后处理的问题。
2、我将三菱里“8007”的转角减速也改了,但还是没什么用。排除
3、发现E版本里的逼近与IT版不同,E版是-根据精度逼近和根据精度+长度两项,但IT版是线性和切相。会不会是这个原因?E版后置了出来的没G02、G03,都是点到点的。
4、我这三菱机床是一台电脑连4台机,传输速度只能是9600。但法那克是一电对一机的,传输给快了,一样的程序,机床也还是一停一停的。应该和传速也没什么大关系吧?排除
实在不知道是什么原因,不会是E版的没有其他的好吧?!有谁解决了没啊
作者:
wyh617
时间:
2009-6-14 10:23
就是不明白,假如程序定义F为2500时,F值打在100%的状态下,最高也只有1200,在拐角的地方会突然变成0,又从0加速,造成机床一停一停的。而且这样的情况只发生在E版“角度铣”、“清根铣”两个命令里,其它命令后置的程序都没问题。
很损机床啊。哪个高手有什么好方法,能不联系一下我,给我指导指导啊?
spy617@163.com
作者:
icaczc
时间:
2009-6-14 18:32
同意15楼的说法,精度放到0.02或以上;
用几个大的精度做几个刀路试一试就知道了。
作者:
dgxxh888
时间:
2009-6-14 21:08
没这么夸张吧!只碰到过用爬面和拐角来回速度有时不一样!
作者:
wyh617
时间:
2009-6-15 18:40
谢谢,15楼19楼的朋友.
你们方法我今天试了下,但还是差不多。
我的机床也不是老机,买来才半年不到。是友佳的。
快疯了,我是望、问、切都全了,就差闻。
唉,苦命。
作者:
ganwenjiang
时间:
2009-6-15 22:05
呵呵,我还以为只有我遇到这问题呢,
作者:
mf
时间:
2009-6-16 06:59
程序里面是直线逼近的点与点之间太密,我也遇到过同样的问题,我把程序传到机床里面再加工的实际加工的速度还没有设定的F值的一半,与传输软件及速率没有关系,我的是三菱64S
作者:
mf
时间:
2009-6-16 07:04
我是二维单线刻字的设定的F才100啊,真要命才100的速度都上不去.......
作者:
asong5
时间:
2009-6-17 19:40
我也碰到过,新刀路清角就很慢,程式很大,走起来发抖.旧刀路就小,锣起来快一半
作者:
wyh617
时间:
2009-6-17 21:55
看来这个是顽症!
同学们加把柴啊,早日炼成钢!
我还不信了,真拿它没办法了,有人用过G64?Q5.1?不知道这个行不行?
哪个大虾知道的话,出来晒晒!!!!
顶
作者:
r-o-o-n
时间:
2009-6-17 23:45
G05.1Q1, G5P10000这些代码得机床支持才行,只要不报警,加进行试试无妨。
如果机床实在是不支持,又调不了,只能用GPP2后处理,把线转圆打开,这样小线段会少一些,有些会逼近成G02G03代码,可以跑得快一点。
作者:
惠益
时间:
2009-6-17 23:50
机床原因,除了调机,只有改后处理。但机器是最根本的原因
作者:
wyh617
时间:
2009-6-28 17:06
我一一试了下大家给的方案,用GPP2后处理,情况要大大改善。
但接下来问题又来了,从网上下的“CN”GPP2后处理,要是将相同的几把刀同时处理成一个程序时,程序中间会出现M05的。在用的同学要注意这点,仔细检查下程序。
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