iCAx开思网

标题: 透明件怎么也打不好 [打印本页]

作者: 郭林    时间: 2008-12-8 15:47
标题: 透明件怎么也打不好
好久没来了,请教大家一个问题,如图所示的透明件里面有一段一段白色的点。更换材料,浇口都改过可依然没有效果。请大家给点建议
作者: 郭林    时间: 2008-12-8 15:52
截面图,请大家分析下
作者: 郭林    时间: 2008-12-8 16:15
过两天去模具厂,等问题解决了给大家答案,大家可以想想那里出了问题
作者: zy4812624    时间: 2008-12-8 16:46
现在改的浇口不好,还是原来的好,

建议用点浇口,最好用热流道,

注意排气!
作者: xiamen_guo    时间: 2008-12-8 19:42
可能是憋气了
作者: py_hzw    时间: 2008-12-8 20:25
应该是冷却的问题,提高模温或者改油冷吧!
作者: polyrain    时间: 2008-12-8 20:59
提高模温试试
材料是PMMA的?
作者: 干锅肥肠    时间: 2008-12-8 21:16
都是在盲目的乱猜

做个切面看看,或者拿去分析一下。看看就是参数问题还是材料问题机构问题

我有几个问题:
出现白色的位置基本一样吗?确认模具表面没问题吗?打得不满也是这样吗?打超满呢?
作者: ice-man    时间: 2008-12-8 21:59
应该打情况说清楚一点
这样一点信息只能瞎猜
作者: HXS2008    时间: 2008-12-8 22:16
可能是困气
作者: 郭林    时间: 2008-12-9 10:32
谢谢大家的参与,具体说明下
1、产品为PC料,我们也用PMMA打过结果一样
2、模具表面应该没有问题,明天去考察下
3、至于版主说的打满或者不打满这个没有试验过,不过应该不是这个问题吧
4、我所圈出的只是白点特别明显,其实整个产品都是这样,曾怀疑是模温的问题,可被模具厂否定了。
如果那位有兴趣,我可以寄样件给参考,明天去也没把握搞定
作者: ahcl113    时间: 2008-12-9 11:26
侧浇口料直接进型腔,有可能是喷射造成的
看你的截面图中部较厚,收缩造成的内部疏松,调保压试试
作者: bigafce    时间: 2008-12-9 12:51
換個大一號的機台試試!有可能供料不足,
有些料尚未完全融溶,以前碰過,考倒多位大師級的.....
僅供參考,猜錯了多多諒解!
作者: sxyangbin    时间: 2008-12-9 13:01
标题: 思路
遇到这样的问题最好到现场实际看,从目前提供的图片分析很难确定是什么愿意。模具没问题,那就考虑注塑工艺、注塑材料和注塑机。次序看你自己的实际情况。模具确认最简单,模具打开看实际情况,没有异常基本就排除了模具因素。另外就要看位置是否是确定并稳定出现在几个或者一个位置上。一点一点的分析排除。总能找到问题的关键点。
作者: zwd40    时间: 2008-12-9 13:15
我们以前也出过类似问题:

我们是因为流道与流道之间,流道与浇口之间太利,模具在刚开始没有多少,越来越多的白点.

是因为型腔中进了原料的微小颗粒(胶粉).

把利角修顺,搞定.

以上仅供参考.
作者: Mr.lo    时间: 2008-12-9 13:27
如果没有解决类似问题的经验,只有从原料,模具,成型几大方面用排除法来试了
作者: 郭林    时间: 2008-12-9 16:05
标题: 回复 15楼 zwd40 的帖子
不明白太利是什么意思,胶粉怎么会跑到型腔中??请教!
作者: xj_qi    时间: 2008-12-9 16:14
现在的浇口不好,用原来的烧口再加大横截面最少一倍,注塑时可用热油试试.
作者: 解人    时间: 2008-12-9 19:35
这类细坑纹很麻烦,哪些是困气现像,
哪个方向入水没有错,但应该加个S形之类做缓冲,水口做扁平以改善。
然而这亦不可以解决问题,原因是在细坑纹底部,产品一日未打满之前,
塑料是没法压下底部,到产品打满,塑料要成形时,底部已满是空气。
要改善唯有用极高模温尝试(高于100度),又或者听说现在的速热速冷技术
能解决这类问题。(成本另议)
这些花纹罩通常是拉管方式生产,以前我们也做过一个类似直纹灯罩,
用细水口两点好细点入水,故意不做窝位,透明件不太碍眼,幸运地没有困气。
作者: woshihai    时间: 2008-12-9 21:22
ding,什么材料的?成型条件如何?特别是模具温度和料筒温度,最后如何解决的,将方法传一下,先谢谢了
作者: heyongan    时间: 2008-12-9 22:21
以前那个胶口应该没问题,料注塑之前,有没有烘干?
作者: 郭林    时间: 2008-12-15 09:09
无语中 s
作者: gami    时间: 2008-12-15 09:24
听说过速冷速热的E-MOLD技术吗?轻松解决透明件各种问题!
作者: fengchengde    时间: 2008-12-15 11:11
学习来了,想知道答案。
作者: wrgang    时间: 2008-12-18 00:05
应该是料粉的问题,建议流道抛光,水口顶针不做倒扣。利角倒圆角。
作者: 289844361    时间: 2008-12-18 18:44
想问一下LZ问题解决了没有啊.能跟我们分享一下吗?这类问题我也是经常碰到的哦
作者: kushu1980    时间: 2008-12-18 19:46
:(
作者: qqq1818    时间: 2008-12-18 23:04
应该是气泡
楼主解决了没阿
分享下
作者: 郭林    时间: 2009-1-8 10:50
标题: 呵呵
过了一年了,NND效果不是很理想,不过可以出货了。更改方案如下:
1、模具抛光
2、壁厚降低了0.2MM
3、圆弧的R做大
说实话,究竟问题在那里,现在都没头绪。
我们还在进一步尝试中,有更好的结果告诉大家
作者: taotao5866722    时间: 2009-1-8 11:24
我个人认为第一个出水口的位置很好,但浇口可以改成大出水口。模温也要提高。
作者: 蓝色枫叶    时间: 2009-1-8 12:37
提高模温,注射速度快点.
另外,检查下模具、原料和喷嘴.看是否存在异物.
作者: ksug_toutou    时间: 2009-1-8 13:24
小生建议!

从材料成型考虑,如用PMMA料,应该适当提高模温,至少在80度以上;
如模具PL排气无问题,那么请提高保压时间,因为PMMA这种材料的结晶速度较其他材料慢;
需提高温度来克服结晶速度;
另同意19楼的说法!
作者: lmh1984    时间: 2009-1-8 14:37
油温.熔料温度提高




欢迎光临 iCAx开思网 (https://www.icax.org/) Powered by Discuz! X3.3