原帖由 寂寞工程师 于 2008-8-3 13:11 发表
我们老板给了我一个极具想像的方案。我觉得非常有创意。他的大体意思就是在保压完成之后冷却之前,将产品进行机械压缩,破坏其内应力。压缩动作我想了下只能用油缸来完成。但我不知道注塑机有没有这个动作,正常只有 ...
原帖由 寂寞工程师 于 2008-8-3 13:42 发表
综合大家的意见,以下为我的第一套进胶方案,请大家发表意见。以及解决自动切胶口及分开流道与产品。自动切胶口还好解决,主要是生产时无法自动区分中间那一段流道与产品。还望大家给点方案。
原帖由 寂寞工程师 于 2008-8-2 22:31 发表
产品图如下,最重要的是要保证平形度1个丝以下,以及同心度。目前我们做出来的就是无法达到平形度的要求。材料为POM 。可别小看它了。
还有一个难以解决的问题,注塑成型后变形严重。见第二张图片。
原帖由 nyning 于 2008-8-3 15:56 发表
呵呵,17楼的方案不错,
用顶针再顶你!!!!!!!!!!!!
看老兄你这套模也是不计成本的了,
自动切水口之余还要个水口产品先后顶出?
自动切水口-前后模中间活动镶件~
水口产品先后顶出-延迟顶出
原帖由 haihongvic 于 2008-8-6 22:11 发表
发个照片先给大家看看
第一张:壁厚0.306,公差要求+/-0.01以内
第二张:水口排布
第三张:镶件拼接痕迹和模内冲切后的料屑
原帖由 斯林 于 2008-8-7 17:16 发表
实在不行就采用破罐破摔的办法,将上次的工艺做保存记录,哪里有超,然后在insert相应的位置做切铁或加铁补偿,再用相同工艺尝试。此也不失为一办法~~
原帖由 forever_kong 于 2008-8-22 15:53 发表
看完后,对楼主的钻研和执着表示佩服.
这个产品要求确实挺高,"平行度''一个丝,还缩水,自动断水口,.....
不知一模出几个?
现在已到1.5个丝,还有半个丝,再努力一把就OK了.
可做个模流分析找到变形的主要或相对主要原 ...
原帖由 forever_kong 于 2008-8-22 15:53 发表
看完后,对楼主的钻研和执着表示佩服.
这个产品要求确实挺高,"平行度''一个丝,还缩水,自动断水口,.....
不知一模出几个?
现在已到1.5个丝,还有半个丝,再努力一把就OK了.
可做个模流分析找到变形的主要或相对主要原 ...
原帖由 寂寞工程师 于 2008-8-24 11:29 发表
刚用Moldflow分析了一下用铍铜做模具材料。分析结果与不用铍铜效果无变化。但我现在不相信MOLDFLOW分析出来的结果了。还是决定做一个铜的试验下。
原帖由 寂寞工程师 于 2008-8-14 20:09 发表
我之前做的两种方案现已试出结果。我亲自上阵试了一天。我靠。
现将结果及经验与大家分享。
首先一直以为不错的全周进胶被实践否认了,不能达到走胶的平衡。有空我给大家拍个走胶给大家看看。三点进胶走胶很平衡, ...
原帖由 zyy1981 于 2008-8-24 11:50 发表
不知楼主是用什么样的啤机来试模的,以前我们也做过一款很小的产品,同心度也在1个丝.而且所有的公差都在2个丝.后来为了这个产品老坂买了一台啤机才搞定.与啤机有很大的原因.
原帖由 forever_kong 于 2008-8-25 16:15 发表
楼主从三个浇口减至一个浇口,平行度OK,此若未补偿,显然为一明显的成绩,那就恭喜了.
圆度问题通过更改产品形状来改善,我觉得思路是对的.
不知楼主可否上传模具3维或2维,以供大家研究和学习?
原帖由 寂寞工程师 于 2008-8-25 21:25 发表
是两种产品,一种平行度要求高,但没有缩水问题,圆度要求不高。一种平行度要求不高,圆度要求较高。我写报告的这个是圆度要求较高的。所以实验一点进胶,因为三点是用来解决平行度的。而平行度要求不高的产品就 ...
原帖由 liangting 于 2008-8-26 10:47 发表
精密级模具.除了加工是关键,模材料与防缩水也关键.可不可以模仁内用铍铜镶拼?
楼主可以打听一下附近,有没有更好一点的注塑机,可以到他们那里试下.这样可以排除注塑因素.
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