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标题: 直径20,150长的量杯,射胶后模被冲否怎么解决? [打印本页]

作者: 高荣阿八    时间: 2008-5-10 20:47
标题: 直径20,150长的量杯,射胶后模被冲否怎么解决?
直径20,150长的量杯,ABS透明材料,后模圆柱已经热处理50度,三板模胚点入水在圆心点入胶,但射胶后模圆柱被冲否导致胶位偏中0.5MM怎么解决?

[attach]758733[/attach]
作者: wqjinjin    时间: 2008-5-10 20:54
期待解决,顶一下
作者: zdpanmy    时间: 2008-5-10 21:09
排气要均匀,前后模加定位
作者: 高荣阿八    时间: 2008-5-10 22:10
楼上排气,定位锁什么工作肯定做足啦,只是后模的圆柱子太长,射胶时被冲否。
作者: xiaoyu555    时间: 2008-5-10 22:14
想看看你那个柱子中间是什么结构?
中间有没有冷却孔和隔水片?
作者: Y.J.    时间: 2008-5-10 22:17

这么长,缩水都有十几丝,冷却不均匀可能导致局部变形。加长保压时间、顶出后放到温水箱里慢慢冷却。
没有斜度?不会拖花?
作者: 范中山    时间: 2008-5-10 22:33
碰到这种情况,我们一般采用单边加胶借过。最主要还是模具加工精度和材料材质的问题。
作者: 干锅肥肠    时间: 2008-5-11 09:12
第一:和你模具设计有关,芯子如何定位的?

第二:和注塑工艺有关,几段注塑?压力如何?保压如何?。。。
作者: zhw2049    时间: 2008-5-11 09:35
方法一:
          改成两个浇口,螺旋进胶,可以减少芯棒在充胶时的偏斜
方法二:
         改两板模,进胶口改到下面的口部,也是两个浇口螺旋进胶,产品侧放,抽滑块,现在的点浇口处,用一弹簧顶位芯棒,利用充胶压力使定位芯回位
作者: fangwei0000    时间: 2008-5-11 09:45
加工垂直度如何
作者: 高荣阿八    时间: 2008-5-11 10:23
第一:和你模具设计有关,芯子如何定位的?

第二:和注塑工艺有关,几段注塑?压力如何?保压如何?。。。

干锅肥肠:芯子定位B板割穿有80MM深同芯子是1配1不会有松动,注塑工艺不会是很大的压力,本人在机台前守试模走胶没有到10多MM长也会偏,本人用的是S136热处理材料!芯子已有冷水直径5MM大的孔一个中间插铜片。回各位高手“这套模结构还是其它细节问题大体来说是没问题,本人只是想知芯子用什么材料做是好?入水是不得改的。
作者: yehaifa1234    时间: 2008-5-11 10:30
原帖由 高荣阿八 于 2008-5-11 10:23 发表
第一:和你模具设计有关,芯子如何定位的?

第二:和注塑工艺有关,几段注塑?压力如何?保压如何?。。。

干锅肥肠:芯子定位B板割穿有80MM深同芯子是1配1不会有松动,注塑工艺不会是很大的压力,本人在机台前 ...

要做好,就要做双色模形式
作者: chaple    时间: 2008-5-11 11:03
我们有个件上有很长的小孔用的是很硬的顶杆材料,这样能抵抗注塑压力不平衡的变形
另外建议用两个浇口尽量避免直接冲击型芯,加工过程中很难保证浇口完全平衡,根据产品再修整浇口以求平衡。
作者: 干锅肥肠    时间: 2008-5-11 11:18
材料建议使用国产锋钢

也就是白钢车刀条
作者: cool44    时间: 2008-5-11 23:44
我在书上看到,这种情况型芯不应固定,用浮动型芯.这只是在书上看的,本人无任何经验,仅供参考.
作者: yeshun    时间: 2008-5-12 10:03
我想後模定位一定在好,要厚點,另外沖膠要偏心.
作者: laplaplap    时间: 2008-5-12 10:11
先注蜡看看上下模是否对芯
作者: nu_qin444    时间: 2008-5-12 10:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 湖一刀    时间: 2008-5-12 10:55
请提供试模参数工艺,后回答(模具只要下口中心0K)
作者: wangy790222    时间: 2008-5-12 18:37
模具反做 前模用拉板拉 进胶从根部两点进胶,不要对着芯子冲,后模腔做排气。
作者: QQTAM    时间: 2008-5-12 20:24
低手回答仅供参考)A,CRMOV调55度.圆磨锥配!  BB,关键的~~顶部的R做大一点,前后模的R 要同心,胶壁均匀!  试试看
作者: shinedy    时间: 2008-5-22 17:46
我觉得,一是镶件加工本身有没问题.二是注射压力
作者: ymqxg238    时间: 2008-5-22 19:02
没做过!
一是,支承板的厚度一定够厚。
二是,芯子用H13,热处理40-45HRC,氮化至60HRC

[ 本帖最后由 ymqxg238 于 2008-5-22 19:06 编辑 ]
作者: asdf888    时间: 2008-5-22 23:21
跟胶筒模一样,是气吹顶出
作者: tajane12    时间: 2008-5-22 23:39
本人以前是从事注塑调机工作,我想是多换种成型工艺!!!    如使用模温机,提高流动性,减小注塑压力!!!!!!      (仅供参考)
作者: zxc2000    时间: 2008-5-23 09:15
原帖由 wangy790222 于 2008-5-12 18:37 发表
模具反做 前模用拉板拉 进胶从根部两点进胶,不要对着芯子冲,后模腔做排气。

very good   i support you
作者: lowqi    时间: 2008-5-23 14:24
我这里也有同的问题有高手可提供高见吗?
作者: robinson_by    时间: 2008-5-23 14:46
后模圆柱已经热处理50度与变形基本上没有什么关系!提高硬度与变形的关系太小,不知大家能明白不?
赞成干锅班大的!
第一:和你模具设计有关,芯子如何定位的?(检查一下垂直度)

第二:和注塑工艺有关,几段注塑?压力如何?保压如何?。。。

[ 本帖最后由 robinson_by 于 2008-5-23 14:59 编辑 ]
作者: robinson_by    时间: 2008-5-23 15:12
赞成干锅班大的!
第一:和你模具设计有关,芯子如何定位的?(检查一下垂直度)

第二:和注塑工艺有关,几段注塑?压力如何?保压如何?。。。
如果垂直度没问题,调机高手搞不定,我想那就是由于重力引起的,或许下面的部分先充满,或许上面的部分先充满,也不知道这个说法成立不!如果成立解决的方法有二,第一单边加胶或减胶,第二,进胶点偏上或偏下。
作者: mahc    时间: 2008-5-23 15:50
原帖由 zhw2049 于 2008-5-11 09:35 发表
方法一:
          改成两个浇口,螺旋进胶,可以减少芯棒在充胶时的偏斜
方法二:
         改两板模,进胶口改到下面的口部,也是两个浇口螺旋进胶,产品侧放,抽滑块,现在的点浇口处,用一弹簧顶位芯棒,利用 ...

作者: wldsino    时间: 2008-6-3 20:55
可否改为底部两个对称点进胶.顶点加排气?
作者: dog8110    时间: 2008-6-5 20:43
把你的设计图发上来看看先啦....要不怎么帮你找问题...
作者: JTS    时间: 2008-6-6 22:31
把产品倒过来,在杯口处进胶,这里芯子受力可以承受大的力,心子根部加R角,陈述完毕
作者: 放飞    时间: 2008-9-1 20:34
你的脱摸机构可能有问题,
作者: 放飞    时间: 2008-9-1 20:36
也可能是型芯刚度不好
作者: wesley_qiu    时间: 2008-9-1 21:09
看不到你的图 ,不好说啊
作者: 寂寞工程师    时间: 2008-9-1 21:40
原帖由 robinson_by 于 2008-5-23 15:12 发表
赞成干锅班大的!
第一:和你模具设计有关,芯子如何定位的?(检查一下垂直度)

第二:和注塑工艺有关,几段注塑?压力如何?保压如何?。。。
如果垂直度没问题,调机高手搞不定,我想那就是由于重力引起的, ...


我始终不相信重力会有多大影响。
作者: 寂寞工程师    时间: 2008-9-1 21:40
最好是发几个图片上来,没有图片不好说
作者: hds    时间: 2008-9-1 22:16
1.  用细水口转大水口的方式在口部增加一个进胶点,口部进胶的方式不能直冲型芯,需要以切点进入,这样的话口部和底部可以同时进胶,可以解决偏心情况!
2.  模具结构需要注意,不然可能出现充填不满的情况!

[ 本帖最后由 hds 于 2008-9-1 22:24 编辑 ]
作者: lose2010    时间: 2008-9-3 21:33
楼主这样久还不把跟进结果说一声太不厚道了.. ..  没有实践的结果,这个贴子让人太郁闷了..楼主冒个泡吧?
作者: 120400603    时间: 2008-9-3 21:52
做过垃圾筒的也出现偏胶.可加等高块进张提节
作者: 139746    时间: 2008-9-3 22:33
不知道产品偏心是不是很有规律?
换一种架模方式试一下 ,模具转180度
看看产品偏心有没有改变




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