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标题: 向组织求助 [打印本页]

作者: lesliexu    时间: 2007-12-28 09:47
标题: 向组织求助
各位版大及大虾:

小弟在ug刀路上终于遇到难题,而且无法独自解决,现向组织求助。

问题如下:
模仁高低在70mm左右,有拔模角。
10R1钨钢立铣刀等高精铣,层深0.025mm,全部顺铣,进退刀先前平面。
转速5000,进给1000mm/min。

结果就铣成了照片上的样子,很明显与进退刀有关。

但是同样的设置精铣模腔,尺寸更大,更深,效果光洁如镜,因此应该与机床精度无关。

打磨的师傅恨死我了,我只能骗他说,ug的刀路就是这样子的,没办法的。

其实我知道,是我学艺不精。一直以来,ugnx2的加工让我非常骄傲,这一次我终于低头了。

现在向组织求助,请各位老大相援。

[ 本帖最后由 lesliexu 于 2007-12-28 09:51 编辑 ]
作者: LAHLAH    时间: 2007-12-28 10:55
路过  有可能你那面有问题

[ 本帖最后由 LAHLAH 于 2007-12-28 10:57 编辑 ]
作者: 速战速决    时间: 2007-12-28 11:09
支持楼上的说法,你那面有问题
作者: cam-yp    时间: 2007-12-28 11:13
上PART
作者: lesliexu    时间: 2007-12-28 12:12
部件来了,应该没问题的。

刀路设置也在里面,没有生成。
作者: cam-yp    时间: 2007-12-28 12:50
打开你的刀路,什么都没动,算了快30分钟,一点反应都没有
作者: cam-yp    时间: 2007-12-28 12:54
你自己计算刀路花了多少时间?

我电脑的配置还不错的,奇怪~

自己新建了个操作,参数和你一样,很快就算出来啦,不解~
作者: lesliexu    时间: 2007-12-28 13:01
老大,是这样子的。

精度0.001加上很小的层深,很多电脑就阵亡了。

所以我的电脑配置比较好,内存升级从512-1G-2G。
现在看来,貌似2G差不多了。

显卡一定要nvidia,Ati的还不兼容,能显示,但可以把你等死。



主要是看看参数设置有没有问题,麻烦老大了。
作者: 进明    时间: 2007-12-28 13:53
问一下楼主,你这东西要求有多高,是什么机床锣的!
作者: lesliexu    时间: 2007-12-28 14:16
要求是尽可能不打磨,手工干预少。

机床是进口的友嘉。

现在的问题是,精铣型腔非常好,用800的抛光纸轻轻手工擦拭就可以了。

型芯很糟糕,如照片所示,有段落状。

然而刀路设置都是一样的。

真的麻烦各位版大了!
作者: H168    时间: 2007-12-28 14:38
还真奇怪!
看起来有点象挤刀的样子!
作者: 进明    时间: 2007-12-28 14:57
我估计是排屑不畅,冷确不好使少许铁屑熔在刀上造成的!一般出现问题大都是在后模,大多普通机都习惯是一个油管冷确,当转到另一边时经常会冷确不够!


楼主:就算过800号沙纸也不用0.025一刀!

[ 本帖最后由 进明 于 2007-12-28 14:59 编辑 ]
作者: 进明    时间: 2007-12-28 15:00
建义楼主插出来!
作者: H168    时间: 2007-12-28 15:07
把你的刀路算出来后!
发觉还是UG的问题!
请大家看局部放大的刀路,明显有抖动!
可惜图片放不上来!
作者: 为所欲为    时间: 2007-12-28 15:10
楼上用GIF格式,图片可以大一些。
作者: lesliexu    时间: 2007-12-28 15:12
老大的意思是刀路没有问题,问题可能出在刀具和冷却上。

但是由于是精加工,前面余量已经很少了,10R1的刀刀铣完之后,刃口没有任何磨损,还象新的一样。

我的感觉问题还是出在进退刀的设置上。

另外,不是太明白插的含义,请老大解释一下。
作者: H168    时间: 2007-12-28 15:20
原帖由 lesliexu 于 2007-12-28 15:12 发表
老大的意思是刀路没有问题,问题可能出在刀具和冷却上。

但是由于是精加工,前面余量已经很少了,10R1的刀刀铣完之后,刃口没有任何磨损,还象新的一样。

我的感觉问题还是出在进退刀的设置上。

另外,不 ...

插的动作是什么?
一上一下!一高一低!楼主明白了
作者: sohuminicax    时间: 2007-12-28 15:21
有时候公差设的太小了也会出现这种问题
作者: H168    时间: 2007-12-28 15:24
原帖由 sohuminicax 于 2007-12-28 15:21 发表
有时候公差设的太小了也会出现这种问题

同意,不过我试过把公差放大!问题更大!
所以这里不是公差的问题!
作者: cam-yp    时间: 2007-12-28 15:24
换MC编不会,同样的程序上高速机也不会,
作者: lesliexu    时间: 2007-12-28 15:28
14楼兄弟的意思是不是如图这样

但实际上应该不会有错的,电脑是忠实执行你的操作,可能是我那里参数没有设置好。
作者: H168    时间: 2007-12-28 15:33
回楼主,不是看这里,看你有凸出的地方!
唉!不会放大图片!
作者: ybw_007    时间: 2007-12-30 13:57
刀路确实没错,应该还是床子问题
作者: 机器人熊猫    时间: 2008-1-4 23:14
我来顶上去
作者: dzwd    时间: 2008-1-4 23:46
同样遇到过,一个维修师傅说是驱动器的事,但只是说说,一个麦机床的老板重装了一次维红系统解决了问题,但始终我也没确定问题出在那里
作者: GANDING    时间: 2008-1-5 14:25
  我是开加工店的,用UG编程有同样的问题。UG的外形等高在拐角处走的不是一整个圆弧,而是一段段的。与它前、后的连接的直线有误差。个人观点。(MC有过滤工能,拐角处理出来的是一整个圆弧)。困惑了好久,不知是不是软件的问题。机床系统是富士通的。
作者: GANDING    时间: 2008-1-5 15:16
图片dd.jpg
作者: GANDING    时间: 2008-1-5 15:36
dd.prt
作者: 十一少    时间: 2008-1-5 17:16
标题: AAAA
如果你的工件精度要求不是很高,把你的机床反向间隙调为0.01(X Y)一切搞定。三菱是2011与2012,不知你是什么系统
作者: GANDING    时间: 2008-1-5 17:22
fanuc OIMC
作者: 十一少    时间: 2008-1-5 17:25
你是不是只有UG的等高是才会这样?
作者: GANDING    时间: 2008-1-5 17:29
cavity 轮廓有时也有,说不定的。
作者: 十一少    时间: 2008-1-5 17:37
就是这样的,用2D刀路走等高一点问题都没有,你在哪?你找友嘉售后服务问他们调反向间隙的参数是哪一个,把X Y都调成0.01,就解决了
作者: GANDING    时间: 2008-1-5 17:52
用MC跑等高没问题的.
作者: 十一少    时间: 2008-1-6 08:36
我前面已经说的很清楚了,只有UG的3D等高才会,
作者: 日辉    时间: 2008-1-6 22:22
原帖由 十一少 于 2008-1-6 08:36 发表
我前面已经说的很清楚了,只有UG的3D等高才会,

难道真是软件的问题吗?
作者: xinlang    时间: 2008-1-7 11:02
飞机是怎么造出来的?
作者: 十一少    时间: 2008-1-7 14:49
有很多问题,只有遇到了,解决了,才明白什么叫意料之外,什么叫不可思议,

像楼主遇到的问题,同样的程式到别的机床加工就不会发生了,而同样的图用MC(或别的软件)
编的程式放在出问题的机床上加工也不会出现他那种拉刀现象
作者: cgh9710    时间: 2008-1-7 14:56
机床的公差太大机床定位不准造成的
作者: 425117    时间: 2008-1-9 11:02
是机床的事,我们这里也是这样的情况.刚买回来的时候还没事,用了一些日子,调了一次机以后就出现这种情况了.
刚开始我还以为是程序有问题,但我拿到别的机上时又是好的!
机床公司的人来修时,他两台机用一样的东西走,都会有不一样的跳刀出现!!!
现在还没有解决.....

另外还想说一下,1,在UG的刀路里面放大后,是有明显的跳刀,但测量后最大的也不到0.001MM
 2.在UG中后处理出来的程序,很多都应该是直线的却成了很大的圆弧,很多跳刀都是在这个(大圆弧与直线相交的地方出现的!
3.另外我用MC出同样图形的程序,也会有这样的跳刀现像出现

我说的跳刀是指,刀路的不顺(比如明明是一个直线,在直线的中间会有明显是不顺)也可以说是抖动!

[ 本帖最后由 425117 于 2008-1-10 12:45 编辑 ]
作者: cpp123    时间: 2008-1-15 18:23
你们都高手啊!这样的问题还说一大堆费话!
以下可以解决问题!
1,加工面不要给太小的公差!你能做到0.001MM吗!?????????还有会过切!
2,等高的层到层的连接方式用传递方法!!有跳刀也耽误不了你好多时间!!千万不要用交叉倾斜!
要不然有你的好看!象楼主一样!
软件问题解决了!!
作者: lesliexu    时间: 2008-1-29 19:47
感谢楼上各位老大和兄弟的群策群力!

让小弟感到了组织的温暖!

谢谢大家!

但是还是有许多疑点。

明天等我上班后,拍完照片后,再具体论述一下!

因为同样的精度,同样的公差,模腔和模芯的效果完全是不一样的。

前者可以说是光洁如镜,几乎不用后道打磨处理。




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