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标题: 锌压铸产品在生产过程中出现粘锌,该如何解决? [打印本页]

作者: hang.yoli    时间: 2006-11-10 18:38
标题: 锌压铸产品在生产过程中出现粘锌,该如何解决?
1.锌压铸产品在生产过程中出现粘锌,该如何解决?
2.产品起泡,不是简易表面起泡的那种,而是隐藏在产品内,待后序加工(烤漆或电镀)后起泡就会严重出现。
作者: D_Fine    时间: 2006-11-11 13:12
粘的原因可能是材料纯度不足或者模具表面有毛刺之类东西。
起泡原因复杂,一个可能是后期补缩不足,如果是模具结构的原因,这个问题几乎属于无解
作者: hang.yoli    时间: 2006-11-11 22:16
谢谢你的意见,你所提的第一点我也考虑及改善过,但効果不佳
作者: 寻花    时间: 2006-11-12 20:51
起泡和流道和水口有很大的关系,如果流道、水口没办法改动,可以加一些垃圾包和排气试试。
作者: pan_000    时间: 2006-11-13 10:40
起泡的话,加大渣包和加排气试试。
生产时料温度稳定?
作者: hang.yoli    时间: 2006-11-13 22:03
渣包已经加到最大限度了,排气也5/6个丝了!我想来想去应该最大原因锌合金太纯了,你觉得怎样?我跟我们经理提了下,他说会尝试改下锌合金供应商。哦!我还想请教下你们的锌压铸模是用什么钢材的?也许跟钢材也有关系,我想借鉴你们的优良技术,可以吗?
作者: nickha888    时间: 2006-11-14 11:23
找个压铸厂帮你们生产一批,不就搞定了

在起泡的地方切开,用800的放大镜下看压铸件内部结构......

[ 本帖最后由 nickha888 于 2006-11-15 08:39 编辑 ]
作者: xin_v_v    时间: 2006-11-14 15:46
气泡多因排气不良造成,
以前偶公司生产一外形较复杂锌合金零件,
表面涂液体漆,200度烘烤,开始起泡起得严重,
后来,将产品分区进行排气改善,问题解决了.
作者: hang.yoli    时间: 2006-11-14 23:10
产品分区排气?是后期加工,还是怎样?愿听其详!
作者: pan_000    时间: 2006-11-15 11:51
认为这个问题是排气不良造成的.问下车间生产的老师傅,他们见的东西比你多得多.
一般来说,材料的问题比较小的,可以换用其它的锌料.最好不要用回炉料压铸,
用从供应商拉回的料压铸,加排气不一定要加排气槽的深度,用风琴排气.
作者: pan_000    时间: 2006-11-15 11:53
压铸机正常吗??
作者: hang.yoli    时间: 2006-11-15 22:55
嗨!再请教下:何为风琴排气?
作者: hang.yoli    时间: 2006-11-15 23:09
台湾新进的机台耶!才用了一年左右吧!生产其它产品又没什么问题喔(其它产品相对要比我所做的那副模具产品要厚1MM左右,我那产品厚1。2到1。3mm左右)生产料温大概320/340度左右
作者: zhch3956    时间: 2006-12-1 13:26
主要要解决以下几点:
1、合金原料方面:选用好的除渣剂
2、脱模方面:选用好的脱模剂,铸件无水纹,无气泡,保证后加工
3、电镀前先烘干除湿
欢迎联系探讨:0769-81644546
作者: zhangyi1977    时间: 2007-5-4 20:40
我怀疑流到的转角R设置不好,导致走料的时候夹入了空气.
作者: walah    时间: 2007-5-7 15:53
锌合金起泡 大多在浇口附近    浇口减薄 加长   重点冷却     排气加到0.2 -0.3mm     起皮原因在于流道不合理   形成前后液体补充跟不上   尽量让浇口光滑连接
作者: 清明雨    时间: 2007-6-13 12:46
哪有320-340度不止楼主怎么压????因该420-440度你的排气太浅要0.15
作者: sjbien    时间: 2007-10-26 18:55
浇口开设和排气是关键,后面要增压
作者: cyufeng523    时间: 2008-1-23 09:18
哪为大哥能帮忙传一下冷室压铸机和冲床的外部结构图啊(就是各个部位的介绍)
有相关图片上传者小弟不盛感激啊!




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