原帖由 zb201998 于 2006-5-26 11:59 发表
看看!
原帖由 zgl9956 于 2006-5-26 18:57 发表
结构还不错,不过热流道设计的很一般。
原帖由 liushaolong 于 2006-5-28 16:19 发表
产品最后还是不会自动掉下,会粘在最后顶出的芯子上
还有是支撑柱支撑的对象好像不合理
原帖由 liushaolong 于 2006-5-28 16:37 发表
指错了,是上一块
原帖由 kong5910 于 2006-5-28 08:39 发表
你试着分析一下注塑时承受的压力是在哪块板?
原帖由 liushaolong 于 2006-5-28 16:40 发表
有可能会卡在里面,你想下
原帖由 liushaolong 于 2006-5-28 16:45 发表
下了,其它暂时还没有发现。啥时试模?
原帖由 hcgou 于 2006-5-28 10:14 发表
图中A和B分别是圆形的,怎么安装?
C处的钻沉孔后只有3mm,此块顶针板现在厚15mm.
就我自已而言,二次项出根本不需要这么多块板,
原帖由 hcgou 于 2006-5-28 18:14 发表
图中A和B分别是圆形的,怎么安装?
C处的钻沉孔后只有3mm,此块顶针板现在厚15mm.
就我自已而言,二次项出根本不需要这么多块板,
原帖由 liushaolong 于 2006-5-28 21:05 发表
组装成问题,可能只有将A分成对半两块才行啊
原帖由 hcgou 于 2006-5-28 18:32 发表
图1的胶位粘在中间型芯上圆周方面深度是17.5,顶出行程完毕后产品有什么理由不粘在上面呢?
图2的那块板基本上是多余的。上面那两块顶针板宽度单边多10以上,在方铁上起级就行了。
图3的导柱有点特别,我是指连 ...
原帖由 ling2004 于 2006-5-28 18:50 发表
有干涉
原帖由 liushaolong 于 2006-5-29 08:19 发表
有必要把两套顶针板中间的那块不动板去掉,将方铁铣个级,这样的话加工简单很多,成本也减少了,何乐而不为呢
原帖由 hotrunner 于 2006-5-29 14:36 发表
热嘴的选择有问题,会造成拉丝,到时候客户发现水里面有拉丝,那你们公司就惨啦!
还有5 Gal Cap模具成功的关键是脱模和排气,我们的模具CAVITY都是经过改善脱模的处理的,记住哦!
原帖由 cava 于 2006-5-30 22:27 发表
作者是菜B
原帖由 liushaolong 于 2006-5-28 21:05 发表
组装成问题,可能只有将A分成对半两块才行啊
原帖由 kong5910 于 2006-5-29 08:00 发表
大汗..
您指的两点我马上进行改进.谢谢斧正
另因客户注塑机配合问题要求模具高度控制在410以内,固结构较紧凑.
C处改用外六角螺钉固定, 您认为可否?
原帖由 hcgou 于 2006-5-31 10:13 发表
不是螺钉型号的问题,我是指那块板只有15mm,一般来说应该是20mm好一些。如果受模具高度限制,你可以在其它地方减下5mm.
原帖由 cava 于 2006-5-30 22:27 发表
作者是菜B
原帖由 kong5910 于 2006-5-26 11:22 发表
这是本人最近设计的一幅模具,产品我们生活中随处可见,该套模具一出八,热流道,要求全自动脱模。
现把图传上来,大家来PP,指点指点。
感谢hcgou兄的指点.现把大家指的几个问题点重新修改后上传.
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