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标题: 这个模具怎样改? [打印本页]

作者: kwonnie    时间: 2005-8-1 21:34
标题: 这个模具怎样改?
请看图:在黄色的地方老是有接合线,改大胶口也没用。
作者: zenglu882    时间: 2005-8-1 21:48
是每个产品都有,还是就在你画的那几个才有呢
作者: lycshk    时间: 2005-8-1 21:51
缝合线是进胶点决定了的,如果是顶部进胶就不会有了
作者: 呤风    时间: 2005-8-1 21:56
搞个清楚点的图来看~ 看都看不清楚~~~~~~
作者: kwonnie    时间: 2005-8-2 09:06
没数码相机,所以图不清楚.此产品是一款U盘的帽子.不能在顶部进胶.只有画的几个有.
作者: hdshds    时间: 2005-8-2 11:56
动模入子配松点
作者: hdshds    时间: 2005-8-2 12:08
动模入子配松点;如果不行,就从动模入子中间割开一个圆孔,然后配入子进去,目的是排气,进胶快,融合就会好些;如果还不行,中间割开位置用顶杆,从顶杆打潜浇,一定行!
作者: zyxwvu    时间: 2005-8-2 15:16
hdshds wrote:
动模入子配松点;如果不行,就从动模入子中间割开一个圆孔,然后配入子进去,目的是排气,进胶快,融合就会好些;如果还不行,中间割开位置用顶杆,从顶杆打潜浇,一定行!

高见!
作者: waite    时间: 2005-8-6 18:59
进胶方式改改,用潜伏式,下面拉条胶柱进胶.
作者: daiming1013    时间: 2005-8-8 19:56
改进胶的位置,加排气。
作者: angel1984    时间: 2005-8-14 13:06
开两个进胶口,对称的布置,这样接合线就会在产品的顶部中央了,在顶部设一顶针,即达了排气与顶出,接合线也可以解决。
作者: mmwcs    时间: 2005-8-15 08:09
奄面有????吧,不用那麽麻?┈把????磨低一?c就可以解?Q??铨了.用的什麽料呀!!
作者: cheng_wu    时间: 2005-8-15 11:12
中间入子用排气钢就可以了!
作者: yiminzhe    时间: 2005-8-15 12:02
hdshds wrote:
动模入子配松点;如果不行,就从动模入子中间割开一个圆孔,然后配入子进去,目的是排气,进胶快,融合就会好些;如果还不行,中间割开位置用顶杆,从顶杆打潜浇,一定行!

请问“入子”是什么东西?
作者: sagayz    时间: 2005-8-15 13:31
yiminzhe wrote:
   
  请问“入子”是什么东西?

镶件
作者: feng25    时间: 2005-8-16 10:01
我以前也做过类似的模具,因为前模太深所以排气很重要,否则就有融结痕或烧焦部分,故在后模想办法排气,加排气针也可以。hdshds wrote说得不错!
作者: lbxx0803    时间: 2005-8-17 21:59
在缝合线的地方增加排气应该就OK了!
作者: 飞    时间: 2005-8-18 10:32
改在前模潜水就ok啦
作者: mmwcs    时间: 2005-8-18 15:01
照我的做?]??铨的,因?榱硪贿??]事嘛!!??有可能就是?蛇?入水口最好要整整一下就睫?οK啦.
作者: 59454276    时间: 2005-8-19 20:13
这个产品是不是ABS指甲盖啊!那你看看通水水孔,胶口的位置是不是不合理,然后是加大注射速度及提高模具的温度~试试`
作者: finely    时间: 2005-8-19 20:23
熔接线避免有以下几个方案:
1.注塑压力提高一些.
2.模具温度加高.
3.浇口加大点.
4.排气也考虑进去.
作者: lcd198311    时间: 2005-9-8 20:49
做顶针潜胶吗!!
作者: lmj1985    时间: 2005-9-8 20:58
加排气试试看
  如果还不行
  就改往顶部进胶
作者: lmy1452    时间: 2005-9-8 21:51
进浇口加大,注射速度加快(高速充填)
后模做镶件,镶件上再镶透气针
作者: kong5910    时间: 2005-9-8 22:07
hdshds wrote:
动模入子配松点;如果不行,就从动模入子中间割开一个圆孔,然后配入子进去,目的是排气,进胶快,融合就会好些;如果还不行,中间割开位置用顶杆,从顶杆打潜浇,一定行!

  
hdshd兄说的够全面了,高招啊!
不知道楼主这问题解决了没有?  可以拿出来说说情况啊
作者: kong5910    时间: 2005-9-8 22:07
hdshds wrote:
动模入子配松点;如果不行,就从动模入子中间割开一个圆孔,然后配入子进去,目的是排气,进胶快,融合就会好些;如果还不行,中间割开位置用顶杆,从顶杆打潜浇,一定行!

  
hdshd兄说的够全面了,高招啊!
不知道楼主这问题解决了没有?  可以拿出来说说情况啊
作者: advjx    时间: 2005-9-8 22:15
我是搞注塑周边设备生产制造的,有机会合作啊?advjx@yahoo.com.cn我的QQ545399255
作者: haibing    时间: 2005-9-8 22:27
改善排气,另外用油温机啤.应该可以解决问题!
作者: zhouxiangbo1979    时间: 2005-9-11 14:38
在原设计时采用点浇口,产品倒置.采用前模推板顶出,也许会好些.现在调整流道的大小及浇口的大小.将公模入子剖开为两块拼合,拼合线过现在的熔合线.
作者: sheng_li    时间: 2005-9-12 22:39
加高.模具温度  
排气作如子




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